zaterdag 26 september 2020

Nieuw Speelgoed [ nanoVNA_V2 ]

 Dit is , en dankzij vrij goedkoop, een must-have als je wat antennewerk wilt doen op SHF gebied . Het spul " loopt" tot 3 GHz en dit op de echte carrier , niet op een harmonische.

 

LET OP ! Er is veel kaf tussen het koren .De mijne komt  , zonder reclame  te willen maken , van deze site


tindie products


Zal van pas komen bij verdere bouw van antennes op 2.4 GHz

Heb ook de helical van de parabool eens terug uitgebouwd en gemeten .

Zat er een beetje naast en het is echt wel zoeken naar de juiste afregeling .

Maar uiteindelijk goed gekomen .

Nu is ook pas te zien wat de ingangsimpedantie  is en de reflectiecoëfficient of de SWR wat in feite hetzelfde is.

Enkele foto's.


De helical waarvan sprake onder test


De metingen :


1. Return Loss -33 dB

2. SWR 1.03

3. Z: 51.4 Ohm -j 1.23

4. F = 2.4GHz

Bij benadering van mezelf of een blik zie je de impact van de beïnvloeding , eenmaal verder dan een meter is dit nog nihil.

dinsdag 22 september 2020

ADSN [ 20 : Broodplank uitgebreid]

Omdat ik nog meer moet kunnen simuleren is er nog wat uitbreiding bijgekomen .

Zo ben ik nu soft aan het schrijven om de parabool  een kalibratie procedure te laten uitvoeren indien alles wordt opgestart of eventueel indien het nodig geacht wordt.

Om de sequentie te kunnen nabootsen zijn er twee schakelaars toegevoegd die de microswitchen in de rotor voorstellen.

Hiermee kan ik dan volgen wat er in de soft gebeurt.

We zitten  nu al aan ongeveer 1000 regels C code ( met witruimte erbij natuurlijk) en dan is de gewone sturing nog niet aanwezig.

Dit verklaart ook waarom het de laatste tijd hier nogal stil was op de blog.

 

 



zondag 6 september 2020

ADSN [ 19 : schema level shifter]

Niet echt schokkend nieuws....

Gewoon uit de junk box wat ik nog kon vinden en dat was deze oude CD4050, niet inverterende hex buffer. Deze kan wel maar amper 2 TTL poorten sturen
 ( waar is de tijd ?  ) .
Volgens datasheet is dit 5 mA bij 5V voeding.Als je weet dat mijn led al 3 mA consummeert , schiet er niet veel meer over....

Het schema:




ADSN [ 18 : premature opstelling test H bridge deel 3]

Ondertussen is er al wat gewijzigd .


De electronica is nu aangesloten aan de rotor , dus geen controller meer van het originele )
D.m.v. de drukknoppen kan ik zelf bevel geven en de richting kiezen .
Ook de orig schakelaars komen binnen en tijdens beweging komen de pulsen nog steeds binnen .

De twee losgekoppelde printjes " simulatie" was om in de shack te testen , maar nu hangt er de rotor aan.

Volgende stap ,in  het C programma verder programmeren en veiligheden inbouwen ( bv als de orig komt stop de motor en keer de keuze automatisch om.)

De levelshifter is een oude ( recup) CD4050. Het is niet hét van hét , maar het doet zijn werk , nl omzetten van de rpi uitgangen van 3.3 V naar 5V die de H bridge nodig heeft.
De CD4050 kan wel niet veel stroom sinken of sourcen  , dit laat ook de datasheet zien . De groene ledjes vragen enkele mA en het uitgangsniveau zakt al naar 4V , wat nog ruim voldoende is voor de H bridge . Deze groene ledjes zeggen mij of de brug vriigegeven is


donderdag 3 september 2020

ADSN [ 17 : voorlopig schema interface RPI <--> Rotor]

Interface tss H bridge en RPI nog te bepalen.


Het schema met de dual bridge rechtsbovenaan

dinsdag 1 september 2020

ADSN [ 16 : testen met twee positiegevers + origin detectors]

Nog twee optische scheidingen toegevoegd:

Eén voor de origin detector voor de AZ en de andere voor EL

Met deze origin detectors en met de pulsencoders tezamen kan men dan rekenen waar de schotel zich precies bevindt.

Ook kan men , als het moet,  via deze origin detectors een kalibratie uitvoeren.

Alles is gemaakt met recup materiaal . Eénmaal alles werkt schaf ik gelijke koppelaars aan voor alle kanalen.

2 sept 2020:

Testen ven beide bereiken ( oost naar west en van 10° naar 50° )

Voor AZ bedraagt de totale koers ca 18000 pulsen voor dus een draai van 180 °
Dat komt neer op 0.01° per puls . Als ik de motor kan doen stoppen  op één puls ( een utopie denk ik) heb ik een resolutie van 0.01 ° !

Voor elevatie bedraagt de totale koers van 10 ° naar 50 ° ca 16000 pulsen .
Dat is voor één puls dan een nauwkeurigheid van 0.0025 ° , nog beter !

Volgende stap: Rotoren doen draaien met de H bridge , nu gebeurt alles nog manueel.